主机运行中,m/e ccu1 no cyl. lube oil supply 报警,足以让轮机长、大管轮精神为之紧张不小,对船舶安全会带来巨大不确定性。本文描述的正是这个问题,闲言少说,上干货。
一,想要弄清问题,必须明白原理,汽缸油系统原理,各轮大同小异。
1,常见汽缸油日用系统图如下。
组成:汽缸油日用柜,管路,滤器,加热柜,伴热丝,阀和电器控制系统等。
主机汽缸油系统图如下,组成:管路,三通阀,液位报警盒,汽缸油注油器,毛细管,注油枪等。
二,故障经过
主机型号:6g70me-c9.5 制造厂:cssc-mes diesel co., ltd
第一波折:
本轮自2019年12月份出厂投入运行,航线中国-澳大利亚定线,截至故障发生,已安全运行5个月。故障发生时,船舶已航行10天,并将于第二天抵达国内某港口,正常航行中,突然主机出现ccu1 no cyl. lube oil supply 报警,很快主机降速功能被激活,主机自动降速,期间其他缸陆续出现同一报警。
原因分析:1,汽缸油真的断流,供应系统出问题。2,控制系统引起误报警。
处理过程:轮机员微开hcu汽缸油进口放气三通阀,发现确实多缸汽缸油中有气,排除控制系统误报警可能。随之展开对汽缸油系统放气操作,同时查找进气来源:
1,拆检汽缸油系统滤器,发现正常,排除因滤器堵塞引起的流量不足。
2,拆开加热柜透气管,发现正常,排除因加热柜排气不畅引起的进气。
轮机员逐个气缸放气直至警报消除,因hcu液位探头很敏感,耗时一个小时左右。之后起动主机,开始加车恢复正常航行,但半小时后,警报又发生,主机自动降速。船员一边继续用原先方式放气,一边报告公司机务主管,得到指示,采取以下措施:
1. 停止汽缸油管路伴热丝加热。
2. 旋松hcu处汽缸油液位探头盒上内六角旋塞进行放气,待警报消失后,起动主机恢复航行。并保持旋塞松动,以边将系统内存气全部释放干净。
主机起动后,报警系统频繁在正常与报警之间切换,但未激发主机自动降速功能。运转4小时后,警报彻底消失不再出现,船员上紧内六角旋塞,顺利航行至目的港抛锚。
第二波折
锚泊期间,船员按照指示继续查找原因,发现汽缸油伴热丝温控控制器接线错误。如图所示:
设定温度:45℃,设计:<45℃,开始加热;>45℃,停止加热。船厂接线:<45℃,停止加热;>45℃,开始加热。正确接线后,经多次试验观察,汽缸油加热控制和温度维持在设计范围内。
至此,分析认为进气来源是:天气变暖,汽缸油温度高于45℃,导致伴热丝开始加热,局部过度加热引起汽缸油部分汽化。
第三波折
然而,在纠正电路之后的进港备车期间,此报警又再次出现。至此,问题变得扑朔迷离了。正逢疫情管控期间,厂家工程师不能登轮服务,同时厂家坚持认为报警是空气释放不干净引起的。机务通知船员通过大量泄放汽缸油来务必使空气放干净,但在动车进行移泊期间,警报再次出现。也就是说,问题的根源仍未找到。经过仔细研究,推测是气缸内压缩气体倒流至汽缸油管系,为此进行了如下实验:
1. 微开hcu处三通放气阀,用盘车机对主机进行盘车。发现当第一缸活塞上行时,有空气溢出。
2. 扫气口检查,发现第一缸有三处汽缸油漏泄
3. 换新三个注油器枪头,进行盘车实验,汽缸油中没有发现有气溢出。确认枪头止回阀作用失效。
4. 清洁装复止回阀后,进行注油实验,一切恢复正常。
开航后,经一段时间观察和放气查看,再也没有发现汽缸油中有气,至此,问题彻底解决。
三,故障根源:
汽缸油系统的注油器出口止回阀和注油枪头止回阀同时失效,导致气缸内压缩的气体逆流至汽缸油管路,从而激发断流报警。