停泊时,man b&w mc型主机高压油泵油门/柱塞卡死现象时有发生,如果发现不及时或处理不当,很可能对船期造成影响。
原因分析:停机前,主机运行正常,这说明高压油泵不可能存在机械损伤。因此,之所以卡死,大多是油门齿条机构或柱塞套筒发生了卡滞所致。卡滞的主要原因有:
1、高压油泵年久失修,大量的油泥(或有异物)积存在齿条机构或柱塞套筒偶件上。
2、高温燃油通过高压油泵与油头时循环不畅或被迫停止,或某种原因(如锅炉故障)致使循环油温降低,导致泵内燃油或油泥变得更加粘稠,甚至粘结。
3、柱塞离行程的上死点越近,与套筒接触面就越大,则相对运动的阻力也就越大。
针对以上原因,主要预防措施有:
1、定期拆检清洁油泵,避免过多油泥积聚泵内。
2、停泊时,可用手探摸回油管温度的方法或用其他方法测量其温度是否正常,经常检查各缸高压油泵及油头内高温燃油循环情况,确保循环良好。
3、如果由于某种原因需要停止燃油循环或降低循环油温,则在恢复循环和升高油温前,应尽可能避免盘车和强行推拉油门。因为阻力较大时,这些动作极有可能增加油泵卡死的风险。
4、开航前,应至少提前6个小时以上(是为了留足时间应对异常情况)检查确认燃油循环良好和油温正常的情况下,推拉各缸油门来检查活络情况。
5、如发现某缸油门卡死,不应立即强行推拉油门齿条进行活络,而应打开凸轮箱道门盖,盘车使该缸柱塞落至下死点后再活络。
6、但是,如果柱塞卡死不能落下,就要关进油阀并打开泵盖,在柱塞顶放上合适的垫块,再扣上泵盖,并小心平衡用力收紧泵盖螺丝,将泵盖下压,迫使柱塞慢慢下行,直到滚轮落在凸轮基圆上,然后再去活络。为了提高活络效果,泵盖打开后,可将泵内燃油泄放,然后灌入轻柴油。
7、活络时,如果推拉油门齿条的阻力太大,可考虑用盘车和上述加垫块用泵盖下压的方法,反复使柱塞上下运行,辅以泵内注入柴油冲洗,以尽可能减轻柱塞与套筒间阻力。同时,还可拧开泵体上泄油管接头正下方的螺塞,往泵内注入轻柴油,对齿条机构进行清洗与润滑,以减轻运动阻力。
8、必要时,可以适当用力敲打使油门齿条推入;而对于油门齿条的拉出,可以仿照tool
for pmax rack(vit齿条拉出专用工具),提前制作一把油门齿条拉出工具。或者,应急时自制一个接头,tool for pmax rack也可用来拉出油门齿条。
当以上努力都不能让油门成功活络时,只好拆出柱塞套筒偶件清洗,并对泵内齿条机构进行彻底清洁。
对柱塞套筒的拆检,如果不熟练,应按照说明书的操作方法,一步一步进行。但同时应注意,为了减少柱塞或套筒转动的阻力,柱塞最好放在行程的下死点位置。如果将柱塞套筒一起抽出时遇到困难,必要时,可尝试先抽出套筒,再抽出柱塞。此外,还应注意,套筒上有两道定位槽,理论上可以使用任意一道槽来定位,但实际可能会引起安装位置错位。因此,在拆卸前一定要做好记号(mark),尽可能的做到各部件原位装复。
以上纯属个人经验及理解,仅供参考。